茂名石化橡膠車間:妙招根治“霧霾”
金羊網訊:“最近去到SBS裝置后處理,發現那些‘霧霾’不見了,真的絕跡了。非常好,說明大家在節能降耗上面花了苦功夫,值得點贊。”12月初,在交接班會上,茂名石化橡膠車間黨支部書記池后志開心地說道。
原來,在SBS裝置后處理工作的職工心里頭,始終有一團像霧霾一樣的東西壓在心頭,那就是后處理設備漏蒸汽的問題,一直得不到很好的根治。這些漏出來的蒸汽使后處理干燥廠房能見度低,不但給職工巡回檢查帶來不便,行走很不安全,而且泄漏蒸汽造成生產成本的增加。看著一絲絲冒出的白色蒸汽,領導心中很是郁悶,之前曾經采取過不少措施進行整治,但是收效甚微,“好景”不長。看著白花花流失的“銀子”,再這么下去可怎么了得?車間領導痛下決心,一定要根治這一“霧霾”。
為此,車橡膠間成立了攻關小組,專門對付“霧霾”。小組成員深入現場從工藝、設備兩方面排查分析“霧霾”的來歷,終于理清產生“霧霾”的根源是設備漏蒸汽造成的:一是膨脹干燥機因腐蝕,筒體出現裂紋,夾套加熱蒸汽從裂紋漏出來。二是與膨脹干燥機筒體相連接的蒸汽管多采用螺紋聯接,膨脹機正常運行中出現機體振動,極易造成螺紋松動,蒸汽也就從螺紋聯接處泄漏出來形成“霧霾”。三是膨脹干燥機模板蒸汽管多采用金屬軟管,更換模板時頻繁拆裝,管線因疲勞極易出現泄漏蒸汽。
根源找到了,攻關小組連忙“對癥抓藥”:針對筒體漏蒸汽問題,設備員提出,解決筒體裂紋最直接有效的方法就是采用焊接方式將其“縫”合,但焊接材料的選擇卻至關重要,一定要選擇與筒體材料性能接近的焊條,這樣才能保證焊接的質量。那么,與筒體連接的蒸汽管的問題怎么解決呢?攻關組經過多方比較,認為采用焊接法蘭連接的方案是首選。最后一個問題似乎頗為棘手,因為模板拆裝是日常生產過程中必不可少的,把金屬軟管更換為碳鋼管的確不切實際,但是工藝員大膽設想,嘗試通過優化日常工藝操作,平時生產中在保證產品質量情況下,關閉模板處的蒸汽,只在開車前投用蒸汽預熱模板,這樣定能解決模板軟管漏蒸汽的問題。
為了保證方案實施切實有效,攻關小組緊盯每一個項目的實施。在維修人員對膨脹機筒體裂紋進行焊接時,派出了安全員和設備員進行監督和指導,保證焊接過程的安全和質量。由于筒體和金屬管連接法蘭密封用的墊片是非標準件,之前沒有用過,攻關組的設備員專門加工了合適的金屬墊片,從而使蒸汽管和筒體法蘭連接密封效果更有保證。關閉模板處蒸汽后是否影響生產,工藝員反復試驗,驗證之前的設想是沒有問題的。
有志者事竟成,通過多措并舉,SBS裝置后處理的“霧霾”逐漸遁形。不但生產正常了,人員安全了,還在節能降耗方面取得了不小的成效。看著后處理一片“艷陽天”的景象,領導的心里的樂開了花,才由衷地說出了開頭的點贊之言。
轉自:橡膠技術網,橡膠行業門戶網站!

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